大慶石化公司托盤廠步步為營(yíng),步步為營(yíng),充分利用大檢修時(shí)刻,完結(jié)設(shè)備更新改造、技能升級(jí)換代,確保塑料托盤制效果塑料托盤聚乙烯產(chǎn)品挖潛增效各項(xiàng)措施執(zhí)行到位,收到實(shí)效。截至5月10日,塑料托盤制效果聚乙烯產(chǎn)品挖潛增效2858萬(wàn)元,完結(jié)方案進(jìn)展的181%。
塑料托盤廠低壓設(shè)備1986年投產(chǎn),選用的是日本化工工藝和成套技能。在30年的運(yùn)用過(guò)程中,操作人員發(fā)現(xiàn)乙烯預(yù)熱器的規(guī)劃上存在必定缺點(diǎn),形成低壓設(shè)備兩條線吃料“爭(zhēng)嘴”,加上“口糧”有粗有細(xì),一條出產(chǎn)線經(jīng)塑料托盤常發(fā)作“腸梗阻”。
本年4月,技能人員對(duì)乙烯預(yù)熱器進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造,原料進(jìn)入方法由串聯(lián)改成并聯(lián),溫度操控由現(xiàn)場(chǎng)二次表手動(dòng)調(diào)整,改為中控室DCS操控,愈加便利、精準(zhǔn)。
低壓設(shè)備出產(chǎn)選用淤漿法出產(chǎn)工藝,己烷為溶劑,介質(zhì)運(yùn)送、化學(xué)反應(yīng)都要在己烷中完結(jié)。而己烷與汽油是近親,性質(zhì)活潑,處理欠好就會(huì)惹出費(fèi)事。本年大檢修中,低壓車間經(jīng)過(guò)采納工藝措施,將己烷經(jīng)過(guò)管線壓回收回工段,完成了零排放。別的,由于己烷在密閉管線運(yùn)送存在走漏著火危險(xiǎn),這個(gè)廠還改進(jìn)了己烷泵密封方法,消除了走漏危險(xiǎn)。
至5月10日,大慶石化塑料托盤塑料托盤廠技能人員活躍推動(dòng)技能革新,有方案、有步驟推動(dòng)技能改造,先后施行低壓A/B線乙烯預(yù)熱器改造、低壓A/B線母液線改己烷管線、全密度一收回體系添加回流管線等改造項(xiàng)目,為創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。
造粒兩大機(jī)組為“獨(dú)生子”設(shè)備,塑料托盤一旦呈現(xiàn)毛病,就會(huì)影響到整個(gè)塑料托盤設(shè)備長(zhǎng)周期出產(chǎn)。本年,這個(gè)廠改造造粒機(jī)組后,為已運(yùn)轉(zhuǎn)30多年的造粒機(jī)組增添了更微弱、更穩(wěn)健的動(dòng)力,也為整個(gè)低壓設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)提供了確保 。
低壓塑料托盤設(shè)備原有的枯燥機(jī)光滑體系已接連運(yùn)用19年,冬季常常呈現(xiàn)回油不暢、光滑點(diǎn)斷流現(xiàn)象,影響光滑效果,對(duì)滾圈、拖輪、齒輪形成損傷。更新改造后,油分配器選用雙效果活塞式分配器,確保各用戶的流量合理分配。伴熱塑料托盤體系選用蒸汽為油箱裝備的導(dǎo)熱油加熱、導(dǎo)熱油為光滑油加熱的方法,處理了光滑油溫度穩(wěn)定問(wèn)題,愈加契合枯燥機(jī)光滑油體系連續(xù)式供油的需求。
低壓塑料托盤設(shè)備有兩條300多米長(zhǎng)的管線,自枯燥工段至收回工段,橫貫設(shè)備的南北管廊。這兩條母液線選用蒸汽伴熱,以前常常發(fā)作掛壁現(xiàn)象,影響聚合釜反應(yīng)和設(shè)備滿負(fù)荷出產(chǎn)。為了處理這一問(wèn)題,這個(gè)廠對(duì)母液運(yùn)送體系進(jìn)行改造,伴熱由蒸汽管線伴熱改為套管熱水伴熱,管線受熱愈加均勻,掛壁大大減少。低壓設(shè)備車間主任張希來(lái)介紹,乙烯預(yù)熱器投用后,兩條線“口糧”吃配均勻,母液線的運(yùn)用周期延長(zhǎng),完成了滿負(fù)荷出產(chǎn)。
低壓塑料托盤設(shè)備QL-505P氯化聚乙烯粉末大包裝產(chǎn)品,是大慶石化塑料托盤廠推出的新產(chǎn)品,已經(jīng)在市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟。本年大檢修,這個(gè)廠自低壓設(shè)備枯燥工段末端接出兩條粉末運(yùn)送線,直通制品包裝工段新建的兩條粉末大包裝出產(chǎn)線。投用后,低壓設(shè)備的3條出產(chǎn)線均可出產(chǎn)粉末大包裝產(chǎn)品,可充分滿意市場(chǎng)需求,按照目前市場(chǎng)缺口和效益測(cè)算,氯化聚乙烯粉末大包裝產(chǎn)品“錢”景十分寬廣。